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TEMSI
EFICIÊNCIA DO ARMAZÉM E OTIMIZAÇÃO
DOS CUSTOS DE TRANSPORTE
MODELO DE INTERVENÇÃO – CASE STUDY
Recife,11 Setembro2018
INTRODUÇÃO DA TEMSI
2
Medições
Logistica
Armazém
…………..
Escritorio
Fábrica
Loja
«Todo o que é controlável pode
ser melhorado»
O que significa controlar uma
atividade?
MEDIÇÃO E CÁLCULO
DA PRODUTIVIDADE
PALAVRAS-CHAVE
3
EFICIÊNCIA
PRODUTIVIDADE
SATURAÇÃO
TEMPO PADRÃO: CONSIDERAÇÕES GERAIS
• TEMPO NORMAL  Um tempo normal é o tempo trabalhado requerido por
um operador qualificado que trabalhe com desempenho e habilidade
normais em condições normais para efetuar, seguindo o método prescrito,
uma certa quantidade de trabalho de qualidade especificada
4
• AUMENTOS Incrementos (%) a serem parametrizados em função do
ambiente operacional
• TEMPO PADRÃO  Um tempo PADRÃO é a quantidade de tempo requerido por
um operador qualificado que trabalhe com desempenho e habilidade normais
em condições normais para efetuar, seguindo o método, uma certa quantidade
de trabalho de qualidade especificada em uma determinata condição operativa e
submetido a uma fadiga normal.
CALCÚLO DO TEMPO PADRÃO: ENGENHARIA
1. CRONOMETRAGEM
• O tempo padrão é medido através a observação direta da movimentação
medindo com cronômetro.
• Os tempos medidos devem ser corrigido através de uma avalição do ritmo e
das características das pessoas.
 As medidas calculadas não são homogêneas: os tempos padrões tem que
ser calculádos considerando as capacidades e compromisso das pessoas.
5
2. TEMPOS PRE-DETERMINADOS
• O tempo padrão é calculado através da análise dos movimentos básicos
necessários para fazer uma operação. Cada operação é dividida em micro
movimentos e cada movimento tem seu próprio tempo padrão.
 Os tempos padrões são homogêneos e objetivos: não são necessárias
considerações sobre a capacidade das pessoas.
CRITÉRIOS LÓGICOS: TEMPO OZIOSO E TEMPO ATIVO
0%
25%
50%
75%
100%
TEMPO
OZIOSO
TEMPO
ATIVO
COMPOSIÇÃO DO
TRABALHO (horas)
AREAS DE INTERVENÇAO
LIVELLO 0:
<<SATURAÇAO>>
LIVELLO 1:
<<PRODUTIVIDADE>>
AÇÕES
• NECESSIDADES PADRÕES
• PLANEJAMENTO
• METODOLOGIA
• EFICIÊNCIA
6
ALGUNS EXEMPLOS
CASEDE SUCESSO NO ARMAZÉM
SEPARAÇÃO – Fluxos medios caracteristicos (cx/dia)
8
AUMENTO DA SATURAÇÃO: REDUÇÃO DO TEMPO OZIOSO
1. DEFINIÇÃO DAS NECESSIDADES  Calcular o tempo padrão para «fazer o trabalho»
2. PLANEJAMENTO  definir o planejamento ideal condiderando o número das horas
padrões a ser trabalhadas
3. MEDIR O PROCESSO  Implantar um modelo de acompanhamento dos resultados
3.007
1.862
2.304
1.569
2.301
1.492
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Segunda Terca Quarta Quinta Sexta Sabado
9
DEFINIÇÃO DAS NECESSIDADES: PRODUTIVIDADE PADRÃO
ABORDAGEM  Para poder definir a produtividade padrão é necessario:
1. Calcular o tempo padrão das atividades na separação
MOVER DE FORMA GERAL
ABG AB PA
MOVER CARRILHOS
ASTL TL TA
EX. Atividade na Separação A B G A B P A A S T L T L T A
Pegar o coletor e atirar no palet 48 16 20 10 7 16 48
…
EX. Atividade na Reposição A B G A B P A A S T L T L T A
Pegar palet + Movimentação + Reposição 24 16 600 786 600 786
…
TMU = Time Measurement Unit
Através da metodologia dos tempos pre-determinados foi calculada a produtividade padrão
1. Produtividade padrão = 50 itens/hrs
2. Horas necessarias = 675 hrs/semana
10
Horas padrões vs Horas Atuais
ANÁLISE DA SATURAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA NECESSIDADE PADRÃO
CÁLCULO DA ENGENHARIA
• Horas padrões por semana = 675 hrs/sem
• Horas trabalhadas por semana = 897 hrs/sem
 Saturação = 69% ; Ociosidade = 220
hrs/semana
OPERADORES NÃO
CONSEGUEM  ??
162
100
124
85
124
80
215
133
165
112
165
107
0
50
100
150
200
250
Segunda Terca Quarta Quinta Sexta Sabado
hrs Padrão hrs Atuais
11
MEDIÇÃO: ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA
MEDIÇÃO DA PRODUTIVIDADE (Itens/hrs)
28.0 30.0 30.0
35.0
38.0
45.0
48.0
52.0
55.0
60.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5 Operador 6 Operador 7 Operador 8 Operador 9 Operador 10
Prod. Medida Meta
A implantação da ferramenta de acompanhamento mostrou que:
1. Produtividade padrão pode ser alcançada
2. O 50% dos operadores não conseguem chegar perto da meta ( -/+ 15%).
• TREINAMENTO NO CAMPO
• AVALIAÇÃO DIARIA DA EFICIÊNCIA DE CADA OPERADOR
12
MEDIÇÃO: ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA
55.0
48.450
54.375
35.0
45.0
25.0
58.0
42.0
33.070
38.0
42.0
28.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
SEG TER QUA QUI SEX SÁB SEG TER QUA QUI SEX SÁB
Prod. Medida Meta
Atravéz do planejamento das atividades (ex: banco de horas ; horistas em alguns dias)
e redução do número das pessoas envolvidas foi aumentada a saturação das pessoas
até 90%
+20% de Saturação  redução
de 200 hrs/seman
Produtividade
Reporitores+Empilhadores
 ≈ 6 pallet/h
+80% de produtividade
METODOLOGIA ATUAL
 Movimentaçao divididas ( horizontal e vertical )
• Interferência entre pessoas
• Ineficiência produtiva
METODO:
Repositor horizontal  Usa transpallet manual
Repositor vertical  Ajuda a empilhadeira
Empilhadeira  somente faze movimetos vertical
METODOLOGIA PADRÃO
 Atividades divididas (transferências, armazenagem,
reposiçao )
• Sem Interferência entre pessoas
• “Linha de montagem”
METODO:
Linha de montagem
Repositor horizontal  Transpallet elétrico
Empilhadeira  Movimentos vertical + Movimentos horizontal
5 - Transpallet manual
4 - Empilhadeiras
3 - Transpallet elétrico
4 - Empilhadeiras
Produtividade
Reporitores+Empilhadores
 11 pallet/h
Atidivades em paralelo Atidivades em série
Medios Medios
MELHORIA NA METODOLOGIA: AUMENTO DO TEMPO ATIVO NO ARMACENAMENTO
Pessoal do Recebimento
Repositores
Empilhadores
Separadores
8:00 12:00 16:00 22:0020:0014:00 18:0010:00
Desc. Caminhoes e Conferir
Armazenar pallet - Transferências - MH
Separaçao
Armazenar pallet – MH + MV 1° Reposiçao – MH + MV 2° Reposiçao – MH + MV
Armazenamento
da mercadoria Reposiçao e
Separaçao da
mercadoria
Reposiçao
para o dia seguinte
14
PRODUTIVIDADE DO ARMAZÉM: PLANEJAMENTO COMPLETO
CD em FORTALEZA FTE Inicias FTE Padrão GANHO
SEPARAÇÃO 24 18 6
RECEBIMENTO 11 9 2
ARMAZENAGEM 11 10 1
EXPEDIÇÃO 7 6 1
53 43 10
CASE #1 - GANHO ALCANÇADO
Redução do Custo = 20%
O ganho conseguido no armazém foi de R$ 250.000/ano, atravéz da redução do quadro e aumento
de produtividade nas areas operacionais com metas diarias compartilhadas.
Por exemplo na separação foi implantada uma ferramenta de medição diaria que o gerente utiliza
para balancear as horas de trabalho nas areas (secos, frios e Flv) em função do volume.
15
110 m
21m
1m
30m
20m
2,5m
1m
Estoque
Expedição
Expedição
• Definir as areas de trabalho
• Calcular as distância e o «caminho dos produtos»
• Definir o tempo padrão para cada atividade em cada area
 Calcular o tempo de viagem otimizado
16
LAYOUT DO ARMAZÉM: ANÁLISE DOS FLUXOS
CASE BETÂNIA
UHTJAG.
INT–10P
IHT BETA DESN –
24 PLT
UHTBETA.
INTEG
40PLT
JAG.DESN5P
PLTPRONTOSECO
UHT NETA. INT.
Estoque JaguaribeEstoque Betania
PLT VAZIOS
AREA PLT PRONTO FRIO E SECO
 OBJETIVO NÃO
INTERRUPÇAO DA CARGA
VISUAL MANAGEMENT 
COLORAÇÃO POR UMA
INDIVIDUAÇÃO MAIS FACIL
PLTPRONTOFRIO
PLTPRONTOFRIO
PLTPRONTOFRIO
PLTPRONTOFRIO
AREA PLT VAZIOS  OBJETIVO
ORDEM E FLUXO CONTINUO
O TEST EM FORTALEZA: AÇÕES DE MELHORIA
17
SEPARADO “SECO” 
COR EQUIPO
CASE BETÂNIA
O TEST EM FORTALEZA: AÇÕES DE MELHORIA
CAMERA FRIA  AREA
DEDICADA PARA COR
18
SEP DT
&
Carga
SEP
3 DT
Seco
SEP
3 DT
Frio
METODOLOGIA SEPARAÇÃO E
CARREGAMENTO
• Duas listas de Separação: Seco / Frio
• Separação junta para 3 caminhoes
• Re-separação para viagém durante o
carregamento
QUESTÕES CRITICAS
• Metodologia de separação e carga:
Manipolaçoes repetidas
 Dispersão 25-30% h de carga
• Interrupção da carga:
 Dispersão 10-15% h de carga
• Separacao productos classe AA (item UHT):
Manipolaçoes repetidas
 Dispersão 40-45% h de separação seco
O TEST EM FORTALEZA: AÇÕES DE MELHORIA
19
Historico 1° Semestre MEDIO
2.510
jan fev mar abr mai jun
Ton/mês 2.695 2.332 2.545 2.438 2.627 2.387
Ton / dia 104 111 106 98 101 92
Nº Funcionario 23 21 23 20 24 21
Horas dia 172,5 157,5 172,5 150 180 157,5
Produtividade dia 0,60 0,71 0,61 0,65 0,56 0,58
102
165
0,62
Ton/hora
AGOSTO
3.027
121
125
0,97
+18%
-30%
Volumes
Horas
1. Obtido (AGOSTO) 0,97  + 58% vs historico
1.764 Horas recuperadas X 10,85 R$/Hora [19 KR$/ano] = 19.150 R$ mes Agosto4.882 Horas necessárias
2. Obtido (SETEMBRO) 1,08  +74% vs historico
2.040 Horas recuperadas X 10,85 R$/Hora [19 KR$/ano] = 22.134 R$ mes Setembro4.790 Horas necessárias
3. Vs produtividade 1,35 ton/h  + 118% vs historico
2.640 Horas recuperadas X 10,85 R$/Hora [19 KR$/ano] = 28.650 R$ mes TARGET4.882 Horas necessárias
SETEMBRO
2.970
114
106
1,08
CASE #2 - GANHO ALCANÇADO
20
Ton/horaTon/hora
ALGUNS EXEMPLOS
CASE DE SUCESSO NA
LOGÍSTICA
OBJETIVOS E LINHAS DE MELHORIAS
Meta do projeto  Reduzir o valor pago por cada Kg Transportado
Principais linhas de melhorias e implantadas:
1. Aumento da taxa de Ocupação  Otimizar os pedidos para cada veicúlo
2. Planejamento e utilização da Frota  Encontrar o justo equilibrio entre número de
veicúlo necessarios e tipologia mesma (ex: HR vs 3.4 vs TOCO em função da rota e do
tamanho do pedido)
3. Mudança na forma do pagamento  eliminação da diara fixa e implantação da
remuneração variavel
 Acompanhamento no campo e treinamento as pessoas no dia dia para que a empresa
possa seguir manter o nível padrão alcançado durante o desenvolvimento do projeto
OTIMIZAÇÃO DA LOGISTICA – REDUÇÃO DO CUSTO DE TRASPORTE
22
68%
65%
60%
71%
77%
80%
78% 78%
74% 74%
67%
70%
73%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
mag-16 giu-16 lug-16 ago-16 set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17
VOL TRANS TAXA OCUPAÇÃO
AUMENTO TAXA DE OCUPAÇÃO - FORTALEZA
ANTES DO PROJETO
VOLUMETRANSPORTADOKg
taxaOCUPAÇÃOVEICULOS
DEPOIS DO PROJETO
23
+15% de taxa de Ocupação 
redução de R$ 40.000/mês
0,075
0,080
0,085
0,090
0,095
0,100
0,105
0,110
0,115
0,120
mag-16 giu-16 lug-16 ago-16 set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17
$R/Kg $R/Kg Meta
RESULTADOS CONSEGUIDOS - FORTALEZAVALORPAGOR$/KgGANHOEMFORTALEZAR$
CONSIDERAÇÕES
GERAIS
No mês de dezembro é
onde conseguimos
chagar no major ganho,
devido ao nível de taxa
de Ocupação quasi na
meta e ao um
planejamento bom da
Frota (n° veicolos fixos
vs spot).
Nos meses de Fevereiro
e Março, a redução do
volume não foi
acompanhada da um
planejamento
eficiente. A partir do
mês de Abril o ganho
voltou se positivo.
27.620
34.785
40.957 40.391
51.893
33.561
13.534
(4.408)
18.398
43.364
(10.000)
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
ago-16 set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17
Ganho ($R) Target ($R)
MORADA NOVA – AÇÕES IMPLANTADAS
MUDANÇAS IMPLANTADAS
Planejamento da frota
• Para viagens curtas (até 300km) passarão a serem realizadas por veículo 3.4 com valor fixo
• Roteirização será feita escalonada, o responsável pela roteirização da empresa sempre saberá após
finalização em qual faixa o veículo se enquadra.
Remuneração variável
• Deixar de ter apenas 2 faixas de pagamentos para 5 faixas. Uma com valor fixo (3.4) e demais com
valores variáveis
• As faixas considerarão distância e taxa de ocupação. Onde conforme for aumentando o custo pela
distância será pago a mais. E quanto maior a taxa de ocupação, maior a remuneração.
 OBJETIVO: «conectar» os pagamentos a taxa de Ocupação além da distância 
menor é a taxa de ocupação menor será o valor pago.
25
REMUNERAÇÃO IMPLANTADA
A partir de 300km: Veículos TOCO
O pagamento será feito conforme distância e taxa de ocupação (considerando ida e volta).
Aumento de custos como diesel, manutenção pneu e etc.
Faixa de
Ocupação
Distância /
Peso
Faixa 1: Até
500km
Faixa 2: Até
700km
Faixa 3: Até
1000km
Faixa 4:
Maior que
1000km
60% 4.800 1.500 1.900 2.300 2.700
70% 5.600 1.600 2.000 2.400 2.800
80% 6.400 1.700 2.200 2.600 2.900
90% 7.200 1.800 2.400 2.800 3.000
100% 8.000 1.900 2.600 3.000 3.100
Melhorianaqualidadedacarga
FAIXAS “DO GANHO” Os
Motoristas não têm conveniência em ficar
em estas faixas
FAIXAS “DA META” As faixas
onde Motoristas e Empresa têm
conveniência
FAIXAS “BONUS” PRA OS
MOTORISTAS
26
MORADA NOVA – RESULTADOS OBTIDOS
27
Remuneração variável
A nova forma de remuneração foi implantada a partir da metade do mês de Maio. Resultados obtidos até
31/08:
• Vol Transportado (kg): 2.708.237
• Valor pago:R$ 926.370
• Vl pago por kg: R$ 0,341 vs 0,398 no começo  - 15% de custo pago
• Tx Ocupação meia: 80% ( no começo era 72%)
Liberação por perfil de veiculos
• HR  Valor inicial = 65% ; Valor atual = 50% (o mesmo valor do mês de Julho)  Objetivo = 35%
• 3.4  Valor inicial = 35% ; Valor atual = 50% (o mesmo valor do mês de Julho)  Objetivo = 65%
Ganho: R$ 114.870,00  R$ 32.000/mês
FORTALEZA 
• Principais
Melhoria
 Aumento na
taxa de Ocupação
 Utilização da
Frota
• Valor do projeto
 R$35.000/mês
PERNAMBUCO 
• PERNAMBUCO e
RECIFE:
 Recife: Ganho =
R$ 23.000/ mês
 Interior: Ganho
= R$ 25.000
Valor do
projeto
 R$48.000/mês
MORADA NOVA 
 MN: Ganho = R$
32.000/ mês
atravéz da
remuneração
variavel e
liberação da frota
 Cross : Ganho = R$
25.000 atravéz do
aumento da taxa e
ocupação
• Valor do projeto
 R$57.000/mês
BAHIA 
• Principais Melhoria
 Implantação da
remuneração variavel
 Utilização da
Frota
 Aumento da taxa
de ocupação
• Valor do projeto
 R$60.000/mês
RESULTADOS DO PROJETO: O gahno total do projeto considerando todas as
regiões foi de R$ 200.000/mês  R$ 2.400.000/ano
GANHO DO PROJETO
28
WWW.TEMSI.COM.BR

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Otimização da eficiência do armazém e da logística

  • 1. TEMSI EFICIÊNCIA DO ARMAZÉM E OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE MODELO DE INTERVENÇÃO – CASE STUDY Recife,11 Setembro2018
  • 2. INTRODUÇÃO DA TEMSI 2 Medições Logistica Armazém ………….. Escritorio Fábrica Loja «Todo o que é controlável pode ser melhorado» O que significa controlar uma atividade? MEDIÇÃO E CÁLCULO DA PRODUTIVIDADE
  • 4. TEMPO PADRÃO: CONSIDERAÇÕES GERAIS • TEMPO NORMAL  Um tempo normal é o tempo trabalhado requerido por um operador qualificado que trabalhe com desempenho e habilidade normais em condições normais para efetuar, seguindo o método prescrito, uma certa quantidade de trabalho de qualidade especificada 4 • AUMENTOS Incrementos (%) a serem parametrizados em função do ambiente operacional • TEMPO PADRÃO  Um tempo PADRÃO é a quantidade de tempo requerido por um operador qualificado que trabalhe com desempenho e habilidade normais em condições normais para efetuar, seguindo o método, uma certa quantidade de trabalho de qualidade especificada em uma determinata condição operativa e submetido a uma fadiga normal.
  • 5. CALCÚLO DO TEMPO PADRÃO: ENGENHARIA 1. CRONOMETRAGEM • O tempo padrão é medido através a observação direta da movimentação medindo com cronômetro. • Os tempos medidos devem ser corrigido através de uma avalição do ritmo e das características das pessoas.  As medidas calculadas não são homogêneas: os tempos padrões tem que ser calculádos considerando as capacidades e compromisso das pessoas. 5 2. TEMPOS PRE-DETERMINADOS • O tempo padrão é calculado através da análise dos movimentos básicos necessários para fazer uma operação. Cada operação é dividida em micro movimentos e cada movimento tem seu próprio tempo padrão.  Os tempos padrões são homogêneos e objetivos: não são necessárias considerações sobre a capacidade das pessoas.
  • 6. CRITÉRIOS LÓGICOS: TEMPO OZIOSO E TEMPO ATIVO 0% 25% 50% 75% 100% TEMPO OZIOSO TEMPO ATIVO COMPOSIÇÃO DO TRABALHO (horas) AREAS DE INTERVENÇAO LIVELLO 0: <<SATURAÇAO>> LIVELLO 1: <<PRODUTIVIDADE>> AÇÕES • NECESSIDADES PADRÕES • PLANEJAMENTO • METODOLOGIA • EFICIÊNCIA 6
  • 8. SEPARAÇÃO – Fluxos medios caracteristicos (cx/dia) 8 AUMENTO DA SATURAÇÃO: REDUÇÃO DO TEMPO OZIOSO 1. DEFINIÇÃO DAS NECESSIDADES  Calcular o tempo padrão para «fazer o trabalho» 2. PLANEJAMENTO  definir o planejamento ideal condiderando o número das horas padrões a ser trabalhadas 3. MEDIR O PROCESSO  Implantar um modelo de acompanhamento dos resultados 3.007 1.862 2.304 1.569 2.301 1.492 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 Segunda Terca Quarta Quinta Sexta Sabado
  • 9. 9 DEFINIÇÃO DAS NECESSIDADES: PRODUTIVIDADE PADRÃO ABORDAGEM  Para poder definir a produtividade padrão é necessario: 1. Calcular o tempo padrão das atividades na separação MOVER DE FORMA GERAL ABG AB PA MOVER CARRILHOS ASTL TL TA EX. Atividade na Separação A B G A B P A A S T L T L T A Pegar o coletor e atirar no palet 48 16 20 10 7 16 48 … EX. Atividade na Reposição A B G A B P A A S T L T L T A Pegar palet + Movimentação + Reposição 24 16 600 786 600 786 … TMU = Time Measurement Unit Através da metodologia dos tempos pre-determinados foi calculada a produtividade padrão 1. Produtividade padrão = 50 itens/hrs 2. Horas necessarias = 675 hrs/semana
  • 10. 10 Horas padrões vs Horas Atuais ANÁLISE DA SATURAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA NECESSIDADE PADRÃO CÁLCULO DA ENGENHARIA • Horas padrões por semana = 675 hrs/sem • Horas trabalhadas por semana = 897 hrs/sem  Saturação = 69% ; Ociosidade = 220 hrs/semana OPERADORES NÃO CONSEGUEM  ?? 162 100 124 85 124 80 215 133 165 112 165 107 0 50 100 150 200 250 Segunda Terca Quarta Quinta Sexta Sabado hrs Padrão hrs Atuais
  • 11. 11 MEDIÇÃO: ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA MEDIÇÃO DA PRODUTIVIDADE (Itens/hrs) 28.0 30.0 30.0 35.0 38.0 45.0 48.0 52.0 55.0 60.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5 Operador 6 Operador 7 Operador 8 Operador 9 Operador 10 Prod. Medida Meta A implantação da ferramenta de acompanhamento mostrou que: 1. Produtividade padrão pode ser alcançada 2. O 50% dos operadores não conseguem chegar perto da meta ( -/+ 15%). • TREINAMENTO NO CAMPO • AVALIAÇÃO DIARIA DA EFICIÊNCIA DE CADA OPERADOR
  • 12. 12 MEDIÇÃO: ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA 55.0 48.450 54.375 35.0 45.0 25.0 58.0 42.0 33.070 38.0 42.0 28.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 SEG TER QUA QUI SEX SÁB SEG TER QUA QUI SEX SÁB Prod. Medida Meta Atravéz do planejamento das atividades (ex: banco de horas ; horistas em alguns dias) e redução do número das pessoas envolvidas foi aumentada a saturação das pessoas até 90% +20% de Saturação  redução de 200 hrs/seman
  • 13. Produtividade Reporitores+Empilhadores  ≈ 6 pallet/h +80% de produtividade METODOLOGIA ATUAL  Movimentaçao divididas ( horizontal e vertical ) • Interferência entre pessoas • Ineficiência produtiva METODO: Repositor horizontal  Usa transpallet manual Repositor vertical  Ajuda a empilhadeira Empilhadeira  somente faze movimetos vertical METODOLOGIA PADRÃO  Atividades divididas (transferências, armazenagem, reposiçao ) • Sem Interferência entre pessoas • “Linha de montagem” METODO: Linha de montagem Repositor horizontal  Transpallet elétrico Empilhadeira  Movimentos vertical + Movimentos horizontal 5 - Transpallet manual 4 - Empilhadeiras 3 - Transpallet elétrico 4 - Empilhadeiras Produtividade Reporitores+Empilhadores  11 pallet/h Atidivades em paralelo Atidivades em série Medios Medios MELHORIA NA METODOLOGIA: AUMENTO DO TEMPO ATIVO NO ARMACENAMENTO
  • 14. Pessoal do Recebimento Repositores Empilhadores Separadores 8:00 12:00 16:00 22:0020:0014:00 18:0010:00 Desc. Caminhoes e Conferir Armazenar pallet - Transferências - MH Separaçao Armazenar pallet – MH + MV 1° Reposiçao – MH + MV 2° Reposiçao – MH + MV Armazenamento da mercadoria Reposiçao e Separaçao da mercadoria Reposiçao para o dia seguinte 14 PRODUTIVIDADE DO ARMAZÉM: PLANEJAMENTO COMPLETO
  • 15. CD em FORTALEZA FTE Inicias FTE Padrão GANHO SEPARAÇÃO 24 18 6 RECEBIMENTO 11 9 2 ARMAZENAGEM 11 10 1 EXPEDIÇÃO 7 6 1 53 43 10 CASE #1 - GANHO ALCANÇADO Redução do Custo = 20% O ganho conseguido no armazém foi de R$ 250.000/ano, atravéz da redução do quadro e aumento de produtividade nas areas operacionais com metas diarias compartilhadas. Por exemplo na separação foi implantada uma ferramenta de medição diaria que o gerente utiliza para balancear as horas de trabalho nas areas (secos, frios e Flv) em função do volume. 15
  • 16. 110 m 21m 1m 30m 20m 2,5m 1m Estoque Expedição Expedição • Definir as areas de trabalho • Calcular as distância e o «caminho dos produtos» • Definir o tempo padrão para cada atividade em cada area  Calcular o tempo de viagem otimizado 16 LAYOUT DO ARMAZÉM: ANÁLISE DOS FLUXOS
  • 17. CASE BETÂNIA UHTJAG. INT–10P IHT BETA DESN – 24 PLT UHTBETA. INTEG 40PLT JAG.DESN5P PLTPRONTOSECO UHT NETA. INT. Estoque JaguaribeEstoque Betania PLT VAZIOS AREA PLT PRONTO FRIO E SECO  OBJETIVO NÃO INTERRUPÇAO DA CARGA VISUAL MANAGEMENT  COLORAÇÃO POR UMA INDIVIDUAÇÃO MAIS FACIL PLTPRONTOFRIO PLTPRONTOFRIO PLTPRONTOFRIO PLTPRONTOFRIO AREA PLT VAZIOS  OBJETIVO ORDEM E FLUXO CONTINUO O TEST EM FORTALEZA: AÇÕES DE MELHORIA 17
  • 18. SEPARADO “SECO”  COR EQUIPO CASE BETÂNIA O TEST EM FORTALEZA: AÇÕES DE MELHORIA CAMERA FRIA  AREA DEDICADA PARA COR 18
  • 19. SEP DT & Carga SEP 3 DT Seco SEP 3 DT Frio METODOLOGIA SEPARAÇÃO E CARREGAMENTO • Duas listas de Separação: Seco / Frio • Separação junta para 3 caminhoes • Re-separação para viagém durante o carregamento QUESTÕES CRITICAS • Metodologia de separação e carga: Manipolaçoes repetidas  Dispersão 25-30% h de carga • Interrupção da carga:  Dispersão 10-15% h de carga • Separacao productos classe AA (item UHT): Manipolaçoes repetidas  Dispersão 40-45% h de separação seco O TEST EM FORTALEZA: AÇÕES DE MELHORIA 19
  • 20. Historico 1° Semestre MEDIO 2.510 jan fev mar abr mai jun Ton/mês 2.695 2.332 2.545 2.438 2.627 2.387 Ton / dia 104 111 106 98 101 92 Nº Funcionario 23 21 23 20 24 21 Horas dia 172,5 157,5 172,5 150 180 157,5 Produtividade dia 0,60 0,71 0,61 0,65 0,56 0,58 102 165 0,62 Ton/hora AGOSTO 3.027 121 125 0,97 +18% -30% Volumes Horas 1. Obtido (AGOSTO) 0,97  + 58% vs historico 1.764 Horas recuperadas X 10,85 R$/Hora [19 KR$/ano] = 19.150 R$ mes Agosto4.882 Horas necessárias 2. Obtido (SETEMBRO) 1,08  +74% vs historico 2.040 Horas recuperadas X 10,85 R$/Hora [19 KR$/ano] = 22.134 R$ mes Setembro4.790 Horas necessárias 3. Vs produtividade 1,35 ton/h  + 118% vs historico 2.640 Horas recuperadas X 10,85 R$/Hora [19 KR$/ano] = 28.650 R$ mes TARGET4.882 Horas necessárias SETEMBRO 2.970 114 106 1,08 CASE #2 - GANHO ALCANÇADO 20 Ton/horaTon/hora
  • 21. ALGUNS EXEMPLOS CASE DE SUCESSO NA LOGÍSTICA
  • 22. OBJETIVOS E LINHAS DE MELHORIAS Meta do projeto  Reduzir o valor pago por cada Kg Transportado Principais linhas de melhorias e implantadas: 1. Aumento da taxa de Ocupação  Otimizar os pedidos para cada veicúlo 2. Planejamento e utilização da Frota  Encontrar o justo equilibrio entre número de veicúlo necessarios e tipologia mesma (ex: HR vs 3.4 vs TOCO em função da rota e do tamanho do pedido) 3. Mudança na forma do pagamento  eliminação da diara fixa e implantação da remuneração variavel  Acompanhamento no campo e treinamento as pessoas no dia dia para que a empresa possa seguir manter o nível padrão alcançado durante o desenvolvimento do projeto OTIMIZAÇÃO DA LOGISTICA – REDUÇÃO DO CUSTO DE TRASPORTE 22
  • 23. 68% 65% 60% 71% 77% 80% 78% 78% 74% 74% 67% 70% 73% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 mag-16 giu-16 lug-16 ago-16 set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 VOL TRANS TAXA OCUPAÇÃO AUMENTO TAXA DE OCUPAÇÃO - FORTALEZA ANTES DO PROJETO VOLUMETRANSPORTADOKg taxaOCUPAÇÃOVEICULOS DEPOIS DO PROJETO 23 +15% de taxa de Ocupação  redução de R$ 40.000/mês
  • 24. 0,075 0,080 0,085 0,090 0,095 0,100 0,105 0,110 0,115 0,120 mag-16 giu-16 lug-16 ago-16 set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 $R/Kg $R/Kg Meta RESULTADOS CONSEGUIDOS - FORTALEZAVALORPAGOR$/KgGANHOEMFORTALEZAR$ CONSIDERAÇÕES GERAIS No mês de dezembro é onde conseguimos chagar no major ganho, devido ao nível de taxa de Ocupação quasi na meta e ao um planejamento bom da Frota (n° veicolos fixos vs spot). Nos meses de Fevereiro e Março, a redução do volume não foi acompanhada da um planejamento eficiente. A partir do mês de Abril o ganho voltou se positivo. 27.620 34.785 40.957 40.391 51.893 33.561 13.534 (4.408) 18.398 43.364 (10.000) - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 ago-16 set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 Ganho ($R) Target ($R)
  • 25. MORADA NOVA – AÇÕES IMPLANTADAS MUDANÇAS IMPLANTADAS Planejamento da frota • Para viagens curtas (até 300km) passarão a serem realizadas por veículo 3.4 com valor fixo • Roteirização será feita escalonada, o responsável pela roteirização da empresa sempre saberá após finalização em qual faixa o veículo se enquadra. Remuneração variável • Deixar de ter apenas 2 faixas de pagamentos para 5 faixas. Uma com valor fixo (3.4) e demais com valores variáveis • As faixas considerarão distância e taxa de ocupação. Onde conforme for aumentando o custo pela distância será pago a mais. E quanto maior a taxa de ocupação, maior a remuneração.  OBJETIVO: «conectar» os pagamentos a taxa de Ocupação além da distância  menor é a taxa de ocupação menor será o valor pago. 25
  • 26. REMUNERAÇÃO IMPLANTADA A partir de 300km: Veículos TOCO O pagamento será feito conforme distância e taxa de ocupação (considerando ida e volta). Aumento de custos como diesel, manutenção pneu e etc. Faixa de Ocupação Distância / Peso Faixa 1: Até 500km Faixa 2: Até 700km Faixa 3: Até 1000km Faixa 4: Maior que 1000km 60% 4.800 1.500 1.900 2.300 2.700 70% 5.600 1.600 2.000 2.400 2.800 80% 6.400 1.700 2.200 2.600 2.900 90% 7.200 1.800 2.400 2.800 3.000 100% 8.000 1.900 2.600 3.000 3.100 Melhorianaqualidadedacarga FAIXAS “DO GANHO” Os Motoristas não têm conveniência em ficar em estas faixas FAIXAS “DA META” As faixas onde Motoristas e Empresa têm conveniência FAIXAS “BONUS” PRA OS MOTORISTAS 26
  • 27. MORADA NOVA – RESULTADOS OBTIDOS 27 Remuneração variável A nova forma de remuneração foi implantada a partir da metade do mês de Maio. Resultados obtidos até 31/08: • Vol Transportado (kg): 2.708.237 • Valor pago:R$ 926.370 • Vl pago por kg: R$ 0,341 vs 0,398 no começo  - 15% de custo pago • Tx Ocupação meia: 80% ( no começo era 72%) Liberação por perfil de veiculos • HR  Valor inicial = 65% ; Valor atual = 50% (o mesmo valor do mês de Julho)  Objetivo = 35% • 3.4  Valor inicial = 35% ; Valor atual = 50% (o mesmo valor do mês de Julho)  Objetivo = 65% Ganho: R$ 114.870,00  R$ 32.000/mês
  • 28. FORTALEZA  • Principais Melhoria  Aumento na taxa de Ocupação  Utilização da Frota • Valor do projeto  R$35.000/mês PERNAMBUCO  • PERNAMBUCO e RECIFE:  Recife: Ganho = R$ 23.000/ mês  Interior: Ganho = R$ 25.000 Valor do projeto  R$48.000/mês MORADA NOVA   MN: Ganho = R$ 32.000/ mês atravéz da remuneração variavel e liberação da frota  Cross : Ganho = R$ 25.000 atravéz do aumento da taxa e ocupação • Valor do projeto  R$57.000/mês BAHIA  • Principais Melhoria  Implantação da remuneração variavel  Utilização da Frota  Aumento da taxa de ocupação • Valor do projeto  R$60.000/mês RESULTADOS DO PROJETO: O gahno total do projeto considerando todas as regiões foi de R$ 200.000/mês  R$ 2.400.000/ano GANHO DO PROJETO 28