SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 26
AREA DE CEPAS
PLANTA DE INYECCION
TACONES

JEFE DE INYECCION:ALEXANDER CASTAÑO

CEPAS
DISTRIBUCION EN PLANTA AREA INYECCION TACONES Y
CEPAS
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ÁREA DE TACONES Y
CEPAS
INICIO
Clasificación De
Órdenes De Pedidos
Programación De La
Producción

Orden de
producción

Solicitud y alistamiento
de materia prima e
insumos

Requisición
de
materiales

Traslado de
materia prima

Alistamiento de
máquinas y moldes
Inyección

Informes
de
producción

Enfriamiento

Pulido
Recuperación y/o
disposición final de
materia prima no
conforme

NO

Conformidad
del producto
SI

Informe de
empaque

Empaque

Lista de

Informe de
reproceso/desperdi

empaque

Facturación de
pedidos

Factura de
venta

Producto
terminado
Remisión
Despacho

FIN
CAPACIDAD DE PRODUCCION AREA DE CEPAS
CAPACIDAD DE PRODUCCION NORMAL =
AREA CEPAS= 8910

810

nunero de maquinas disponibles
TIPO DE
MAQUINAS
MAQUINAS INYECTORAS

nunero de maquinas disponibles

NUMERO DE
MAQUINAS NUMERO DE
DISPONIBLE CAVIDADES
11 maquinas 2 CAVIDADES

NUMERO
TIPO DE
DE
NUMERO DE
MAQUINAS MAQUINAS CAVIDADES
MAQUINAS INYECTORAS 11 maquinas2 CAVIDADES

TOTAL MAQUINAS= 11

TOTAL MAQUINAS= 11

CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MAQUINA

TIEMPO
DISPONIBLE DE
MAQUINA
24 HORAS

CICLO
PROMEDIO
72 segundos

CAPACIDAD DE PRODUCCION NORMAL =675
AREA CEPAS= 7425

PROMEDIO
CAMBIOS DE
MOLDE POR
MAQUINA
12

CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MAQUINA

TIEMPO
ESTANDAR
PIEZAS
CAMBIO DE REPROCESO INYECTADAS
MOLDE X MAQUINA BUENAS
30 MINUTOS
25%
810 PARES

Tiempo programado: 24 horas x 3600 seg /hora = 86400 seg
Ciclo : 55 seg
Pares x ciclo : 1 pares
Maquinas : 11
capacidad=((tiempo progamado-tiempo de paradas)/(ciclo de la maquina) x1par)x n.de maquina =numero pares/dia

TIEMPO
DISPONIBLE DE
MAQUINA

TIEMPO
PROMEDIO ESTANDAR REPROC
CAMBIOS DE CAMBIO DE ESO X PIEZAS
CICLO
MOLDE POR MOLDE MAQUI INYETADAS
PROMEDIO MAQUINA
NA
BUENAS

24 HORAS

72 segundos

18

30 MINUTOS 35%

675 PARES

Tiempo programado: 24 horas x 3600 seg /hora = 86400 seg
Ciclo : 72 seg
Pares x ciclo : 1 pares
Maquinas : 11
capacidad=((tiempo progamado-tiempo de paradas)/(ciclo de la maquina) x1par)x n.de maquina =numero pares/dia
INDICADORES DE GESTION VIGENTES AREA CEPAS
Fecha
23/10/2013

Fuera

Dentro

Cantidad

%

Cantidad

%

12

21%

46

79%

Total
58

N.DE ORDENSES <10 DIAS/TOTAL ORDENES

Cuenta
de
Pedido
RETENIDO CARTERA
6
INEFICIENCIA EN PROGRAMACION
5
ANULADO
1
Total general
12
Etiquetas de fila

%
50%
42%
8%
100%

Suma
de
Pedido
RETENIDO CARTERA
1947
INEFICIENCIA EN PROGRAMACION
726
ANULADO
16
Total general
2689
Etiquetas de fila

%
72%
27%
1%
100%
INDICADORES DE GESTION VIGENTES AREA CEPAS
OBJETIVO: Controlar y mejorar la productividad en las maquinas de producción.
PROCESO: Transformación
FRECUENCIA: Diaria/reporte Mensual
MÉTODO
Tiempo productivo
DE
maq. Mes. / Tiempo
CALCULO programado maq. Mes.
UNIDAD

Productividad

RESPONSABLE: Jefe de producción
AÑO DE SEGUIMIENTO:
2013

INFORMACIÓN

META

Tiempo productivo: Cantidad de ciclos conformes
x tiempo de ciclo.
Tiempo programado: tiempo planeado de
produccion por maquina.
MES
OCTUBRE
INDICADORES DE GESTION PROYECTADOS AREA
CEPAS
OEE
PROYECTOS VIGENTES
Los proyectos en los cuales se está trabajando en estos momentos en el
área de cepas son:
Automatización en la inyección de cepas este proyecto consta de tres
partes fundamentales que son:
cargador de tubo: nos permitirá remplazar el operario encargado de
introducir los tubo metálicos en el molde de cepas, por un mecanismo
que realiza la misma función
Bandas transportadoras: nos permitirán la extracción de la pieza
inyectada, la cual es sumergida en agua para cumplir con un proceso de
estabilización de producto para su posterior revisión y empaque
Moldes de inyección sin vela o sin espigo: es una parte de
proyecto que nos permitirá quitar la actividad de arrancar con un
cortafríos los espigos de las cepas, ya que dicha actividad es
desempeñada por el mismo operario
EJ: SIN CARGADOR DE TUBO

numero de maquinas =6

Personal necesario por tuno:

lideres = 1
empacadoras = 1
tuberos = 3
total personal = 5
EJ:CON CARGADOR DE TUBO
numero de maquinas =6
personal necesario por tuno:
lideres

=1
empacadoras

Ayudantes

=1

=1
total personal =3
STATUS DE FABRICACIÓN DE 8 CARGADORES DE
TUBO
ACTIVIDADES
DISEÑO
FABRICASION DEL PRIMER CARGADOR
PRUEBAS
AJUSTES
APROBACION
FABRICACION DEL SEGUNDO CARGADOR
PRUEBAS
AJUSTES
APROBACION
FABRICACION DEL TERCER CARGADOR
PRUEBAS
AJUSTES
APROBACION
FABRICACION DEL CUARTO CARGADOR
PRUEBAS
AJUSTES
APROBACION
FABRICACION DEL QUINTO CARGADOR
PRUEBAS
AJUSTES
APROBACION
FABRICACION DEL SEXTO CARGADOR
PRUEBAS
AJUSTES
APROBACION
FABRICACION DEL SEPTIMO CARGADOR
PRUEBAS
AJUSTES
APROBACION
FABRICACION DEL OCTAVO CARGADOR
PRUEBAS
AJUSTES
APROBACION

ESTADO POR ACTIVIDAD
CRONOGRAMA
100%
100%
100%
100%
100%
50%
0% 15 DE NOVIEMBRE
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PROYECTOS FUTUROS
AUTOMATIZACION DEL AREA DE TAPAS

En el área de tapas se inició un proceso de
automatización el cual consta de una
plantillas para el cargue de pines en los
moldes de tapas, lo cual nos permitió ampliar
la capacidad maquina agregando un platillero
en el proceso
El proyecto a futuro es automatizar el cargue de
las plantillas por medio de un cargador de
pines
PRINCIPALES LOGROS O MEJORAS DE AREA DE CEPAS
el principal logro que hemos tenido en el área de cepas en el 2013 es:
fabricación y aprobación del primer cargador de tubo en área de cepas, lo
cual es una gran inicio en el camino hacia la automatización de área de
inyección de cepas
ASPECTOS CRITICOS DE AREA DE CEPAS
Los aspectos críticos del are son:
el reproceso
la calidad de empaque
PRICIPALES DESAFIOS
El principal desafío del área de inyección es:

la automatización de los procesos
de inyección y empaque en el
área de cepas
LINEA TACONES
CAPACIDAD DE PRODUCCION
NORMAL
CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MAQUINA NORMAL =
AREA TACONES=
1803 DOCENAS

200 DOCENAS

CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MAQUINA ANORMAL =
AREA TACONES=
1539 DOCENAS
C

nunero de maquinas disponibles

CAMBIO DE BOQUILLA

E

P R

O

D

U

C

C

171 DOCENAS
I O

N

A N

O

R

M A L

PROMEDIO PROMEDIO
CAMBIOS DE CAMBIOS DE
MOLDES MATERIAL
3

CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MAQUINA
PROMEDIO PROMEDIO REPROCESO TIEMPO
NUMERO
CAMBIOS CAMBIOS X MAQUINA PRODUCTIVO DE CICLO
DE TUBO
DE
DE
INYETADOS
BOQUILLA
MAQUINA BUENOS
1
1 S 3
25%
1265
1202

TIEMPO ESTANDAR CAMBIO DE :
30 MINUTOS
45 MINUTOS

CAMBIO DE MOLDE
CAMBIO DE TUBO
CAMBIO DE MATERIAL

D

TOTAL MAQUINAS= 9

CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MAQUINA

55 segundos

A D

NUMERO DE
MAQUINAS NUMERO DE
TIPO DE MAQUINAS DISPONIBLES CAVIDADES
MAQUINAS INYECTORAS
9
2-3-4

TOTAL MAQUINAS= 9

24 HORAS

I D

nunero de maquinas disponibles

NUMERO DE
MAQUINAS NUMERO DE
TIPO DE MAQUINAS DISPONIBLES CAVIDADES
MAQUINAS INYECTORAS
9
2-3-4

TIEMPO DISPONIBLE DE CICLO
MAQUINA
PROMEDIO

A P A C

TIEMPO DISPONIBLE DE CICLO
MAQUINA
PROMEDIO

55 segundos

24 HORAS

PROMEDIO PROMEDIO
CAMBIOS DE CAMBIOS DE
MOLDES MATERIAL
8

PROMEDIO PROMEDIO REPROCESO TIEMPO NUMERO
CAMBIOS CAMBIOS X MAQUINA PRODUCTIVO DE CICLO
DE TUBO DE
DE
INYETADOS
BOQUILLA
MAQUINA BUENOS
1
3 S 1
30%
1080
1026

TIEMPO ESTANDAR CAMBIO DE :
30 MINUTOS
45 MINUTOS

40 MINUTOS

CAMBIO DE MOLDE
CAMBIO DE TUBO
CAMBIO DE MATERIAL

40 MINUTOS

35 MINUTOS

CAMBIO DE BOQUILLA

35 MINUTOS

Tiempo programado: 24 horas x 3600 seg /hora = 86400 seg
Ciclo : 55 seg
unidades x ciclo : 4 unidades
Maquinas : 11
capacidad=((tiempo progamado-tiempo de paradas)/(ciclo de la maquina) x N.de cavidades)x n.de maquina =numero pares/dia

Tiempo programado: 24 horas x 3600 seg /hora = 86400 seg
Ciclo : 55 seg
unidades x ciclo : 4 unidades
Maquinas : 11
capacidad=((tiempo progamado-tiempo de paradas)/(ciclo de la maquina) x N.de cavidades)x n.de maquina =numero pares/dia
INDICADOR DE GESTIÓN

Fecha
código
versión

PRODUCTIVIDAD MAQUINAS TACÓN

1

OBJETIVO: Controlar y mejorar la productividad en las maquinas de producción.
PROCESO: Transformación
RESPONSABLE: Jefe de producción
FRECUENCIA: Diaria/reporte Mensual
AÑO DE SEGUIMIENTO: 2013
MÉTODO
DE
CALCULO

Nº Docenas mes por
maq./horas de producción
mes por maquina.

INFORMACIÓN

UNIDAD

productividad

META

Las Docenas producidos se clasifican por maquinas.

AREA

Tacones

PRODUCTIVIDAD DIARIA
120%

Docenas * Hora

100%

96%

103%
87%

82%

80%
66%
71%
76% 59%
60%
54%

58%
58%

62%
62%

72%
67%

83%
71%
64%

75%
70%
69%

40%
20%
0%

1

2

3

4

5

6

7

Productividad Area

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Limite Central [STDN] = 10 Dcs./Hr.

Lineal (Productividad Area)

PRODUCTIVIDAD POR MAQUINAS
140%

Docenas * Hora

120%
100%
82%

81%

80%
57%

60%

46%

74%

71%
63%

71%
60%

53%

50%

40%
20%

0%

0%

I 2

I 3

I 4

0%
I 5

I 6

I 7

I 8

0%
I 9

I 10

0%

I 11

I 12

0%
I 13

Octubre
STD = 10 Dcs./Hr
.

I 14

0%
I 17

I 18

I 21

I 22

I 23 AREA
INDICADOR DE NIVEL DE SERVICIO AREA TACONES

NACIONAL
Fecha
23/10/2013

Fuera

Dentro

Cantidad

%

Cantidad

%

176

48%

194

52%

Total
370

Suma de Pedido
Estado
Total
RETENIDO CARTERA
709
NO HAY MOLDE
170
INEFECIENCIA EN PROGRAMACION 2385
Total general
3264

22%
5%
73%
100%
INDICADOR DE GESTIÓN

Fecha
código

REPROCESO POR MAQUINA TACÓN

versión

1

OBJETIVO: Controlar y disminuir el desperdicio generado por cada maquina.
PROCESO: Transformación
RESPONSABLE: Jefe de Inyeccion y Calidad.
FRECUENCIA: Diaria/reporte Mensual
AÑO DE SEGUIMIENTO: 2013
MÉTODO
DE
CALCULO

Kilos dereproceso maq.
Mes/Nº Docenas
producidas maq. Mes

UNIDAD

productividad

INFORMACIÓN

Es considerado reproceso todo material
transformado no conforme desde inyección hasta
empaque.
AREA

Tacones
INDICADORES DE GESTION PROYECTADOS AREA
CEPAS
OEE
PROYECTOS VIGENTES

EL proyecto en el cuales estamos trabajando en el área de tacones es:

mejora en la caída de piezas de las maquinas automáticas, esto nos permitirá una
disminución de daños de moldes por aplastamiento de la pieza inyectada

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

C proceso diapos.pptx [autoguardado]
C proceso diapos.pptx [autoguardado]C proceso diapos.pptx [autoguardado]
C proceso diapos.pptx [autoguardado]Ingenioart
 
65a1cb 759a08b81f5583d2c6a4e6d3cffd79bb
65a1cb 759a08b81f5583d2c6a4e6d3cffd79bb65a1cb 759a08b81f5583d2c6a4e6d3cffd79bb
65a1cb 759a08b81f5583d2c6a4e6d3cffd79bbJose Antonio Jaúregui
 
Manufactura esbelta
Manufactura esbeltaManufactura esbelta
Manufactura esbeltaDario Amaya
 
Plan de mantenimiento covenin 3049 93
Plan de mantenimiento covenin 3049 93Plan de mantenimiento covenin 3049 93
Plan de mantenimiento covenin 3049 93hprspven
 
Manual de rendimiento cat edición 42
Manual de rendimiento cat edición 42Manual de rendimiento cat edición 42
Manual de rendimiento cat edición 42UNASAM
 
Cat e31
Cat e31Cat e31
Cat e31s_seba
 
Balanceo de lineas con velocidad de banda transportadora
Balanceo de lineas  con velocidad de banda transportadoraBalanceo de lineas  con velocidad de banda transportadora
Balanceo de lineas con velocidad de banda transportadoraGabriela Arce
 
21. balanceo-de_lineas_utilizando_herramientas_de_manufactura_esbelta
21.  balanceo-de_lineas_utilizando_herramientas_de_manufactura_esbelta21.  balanceo-de_lineas_utilizando_herramientas_de_manufactura_esbelta
21. balanceo-de_lineas_utilizando_herramientas_de_manufactura_esbeltaEdwin Enrique Medina Monge
 
estudio del trabajo
estudio del trabajoestudio del trabajo
estudio del trabajoprujelp
 
Diseño de plantas
Diseño de plantasDiseño de plantas
Diseño de plantasLizzy Hilari
 
Ejemplo de aplicación value stream mapping vsm
Ejemplo de aplicación value stream mapping vsmEjemplo de aplicación value stream mapping vsm
Ejemplo de aplicación value stream mapping vsmOmAr R. LeÓn
 
Factoria y rectificadora unión ca norma covenin 3049-93
Factoria y rectificadora unión ca norma covenin 3049-93Factoria y rectificadora unión ca norma covenin 3049-93
Factoria y rectificadora unión ca norma covenin 3049-93Cristian Escalona
 
Balance de lineas
Balance de lineasBalance de lineas
Balance de lineasinnovacion
 

Mais procurados (18)

C proceso diapos.pptx [autoguardado]
C proceso diapos.pptx [autoguardado]C proceso diapos.pptx [autoguardado]
C proceso diapos.pptx [autoguardado]
 
65a1cb 759a08b81f5583d2c6a4e6d3cffd79bb
65a1cb 759a08b81f5583d2c6a4e6d3cffd79bb65a1cb 759a08b81f5583d2c6a4e6d3cffd79bb
65a1cb 759a08b81f5583d2c6a4e6d3cffd79bb
 
Costos cemento
Costos   cementoCostos   cemento
Costos cemento
 
Balanceo de líneas
Balanceo de líneasBalanceo de líneas
Balanceo de líneas
 
Manufactura esbelta
Manufactura esbeltaManufactura esbelta
Manufactura esbelta
 
Plan de mantenimiento covenin 3049 93
Plan de mantenimiento covenin 3049 93Plan de mantenimiento covenin 3049 93
Plan de mantenimiento covenin 3049 93
 
Manual de rendimiento cat edición 42
Manual de rendimiento cat edición 42Manual de rendimiento cat edición 42
Manual de rendimiento cat edición 42
 
Cat e31
Cat e31Cat e31
Cat e31
 
Balanceo de lineas con velocidad de banda transportadora
Balanceo de lineas  con velocidad de banda transportadoraBalanceo de lineas  con velocidad de banda transportadora
Balanceo de lineas con velocidad de banda transportadora
 
Balance de lineas de produccion
Balance de lineas de produccionBalance de lineas de produccion
Balance de lineas de produccion
 
21. balanceo-de_lineas_utilizando_herramientas_de_manufactura_esbelta
21.  balanceo-de_lineas_utilizando_herramientas_de_manufactura_esbelta21.  balanceo-de_lineas_utilizando_herramientas_de_manufactura_esbelta
21. balanceo-de_lineas_utilizando_herramientas_de_manufactura_esbelta
 
estudio del trabajo
estudio del trabajoestudio del trabajo
estudio del trabajo
 
Diseño de plantas
Diseño de plantasDiseño de plantas
Diseño de plantas
 
Ejemplo de aplicación value stream mapping vsm
Ejemplo de aplicación value stream mapping vsmEjemplo de aplicación value stream mapping vsm
Ejemplo de aplicación value stream mapping vsm
 
Manual de rendimiento de maquinaria caterpillar
Manual de rendimiento de maquinaria caterpillarManual de rendimiento de maquinaria caterpillar
Manual de rendimiento de maquinaria caterpillar
 
Balance de lineas
Balance de lineasBalance de lineas
Balance de lineas
 
Factoria y rectificadora unión ca norma covenin 3049-93
Factoria y rectificadora unión ca norma covenin 3049-93Factoria y rectificadora unión ca norma covenin 3049-93
Factoria y rectificadora unión ca norma covenin 3049-93
 
Balance de lineas
Balance de lineasBalance de lineas
Balance de lineas
 

Semelhante a Volumen de produccion linea cpas

Clase10 minado subterraneo-ejercicios
Clase10 minado subterraneo-ejerciciosClase10 minado subterraneo-ejercicios
Clase10 minado subterraneo-ejerciciosjuliossh
 
Estampadora de abrazaderas
Estampadora de abrazaderasEstampadora de abrazaderas
Estampadora de abrazaderasDiego Eslava
 
HOSHIN.ppt Mejora continua en procesos de producción con Ingeniería
HOSHIN.ppt Mejora continua en procesos de producción con IngenieríaHOSHIN.ppt Mejora continua en procesos de producción con Ingeniería
HOSHIN.ppt Mejora continua en procesos de producción con IngenieríaEdibertoOlivares1
 
1.1 Distribución en planta por PRODUCTOS
1.1 Distribución en planta por PRODUCTOS1.1 Distribución en planta por PRODUCTOS
1.1 Distribución en planta por PRODUCTOSdiazruedadaniel
 
Ejemplo de aplicación value stream mapping vsm
Ejemplo de aplicación value stream mapping vsmEjemplo de aplicación value stream mapping vsm
Ejemplo de aplicación value stream mapping vsmOmAr R. LeÓn
 
Estudio de Metodos y tiempos en el proceso de Extrusion de Tuberia Corrugada.pdf
Estudio de Metodos y tiempos en el proceso de Extrusion de Tuberia Corrugada.pdfEstudio de Metodos y tiempos en el proceso de Extrusion de Tuberia Corrugada.pdf
Estudio de Metodos y tiempos en el proceso de Extrusion de Tuberia Corrugada.pdfAsierFlores
 
Factor de maquinaria empresarial y útill
Factor de maquinaria empresarial y útillFactor de maquinaria empresarial y útill
Factor de maquinaria empresarial y útillStanlyOlivares
 
Factor_Maquinaria.ppt
Factor_Maquinaria.pptFactor_Maquinaria.ppt
Factor_Maquinaria.pptLuis81007
 
OEE El Camino para reducir costos indicador de produccion
OEE El Camino para reducir costos indicador de produccionOEE El Camino para reducir costos indicador de produccion
OEE El Camino para reducir costos indicador de produccionJfDl1
 
PRESENTACION PROYECTO MANTENIMIENTO1.ppt
PRESENTACION PROYECTO MANTENIMIENTO1.pptPRESENTACION PROYECTO MANTENIMIENTO1.ppt
PRESENTACION PROYECTO MANTENIMIENTO1.pptElvisDiaz32
 
TRABAJO FINAL BOMBA A02Q.docx
TRABAJO FINAL BOMBA A02Q.docxTRABAJO FINAL BOMBA A02Q.docx
TRABAJO FINAL BOMBA A02Q.docxAldoNajeraCueva1
 
2007 10 condestable ppt(1)
2007 10 condestable ppt(1)2007 10 condestable ppt(1)
2007 10 condestable ppt(1)Edinson Quispe
 
Ppt análisis de productividad de producción, transporte y colocación de afir...
Ppt  análisis de productividad de producción, transporte y colocación de afir...Ppt  análisis de productividad de producción, transporte y colocación de afir...
Ppt análisis de productividad de producción, transporte y colocación de afir...Aldo Ramos
 
01-Distribución Planta SLP.pptx
01-Distribución Planta SLP.pptx01-Distribución Planta SLP.pptx
01-Distribución Planta SLP.pptxTamiiRodriguez1
 
INSTALACION DE TEE.pptx
INSTALACION DE TEE.pptxINSTALACION DE TEE.pptx
INSTALACION DE TEE.pptxjaamverks
 
REEENCAUCHADO DE NEUMATICOS
REEENCAUCHADO DE NEUMATICOSREEENCAUCHADO DE NEUMATICOS
REEENCAUCHADO DE NEUMATICOSAnderson Choque
 

Semelhante a Volumen de produccion linea cpas (20)

Clase10 minado subterraneo-ejercicios
Clase10 minado subterraneo-ejerciciosClase10 minado subterraneo-ejercicios
Clase10 minado subterraneo-ejercicios
 
Estampadora de abrazaderas
Estampadora de abrazaderasEstampadora de abrazaderas
Estampadora de abrazaderas
 
HOSHIN.ppt Mejora continua en procesos de producción con Ingeniería
HOSHIN.ppt Mejora continua en procesos de producción con IngenieríaHOSHIN.ppt Mejora continua en procesos de producción con Ingeniería
HOSHIN.ppt Mejora continua en procesos de producción con Ingeniería
 
1.1 Distribución en planta por PRODUCTOS
1.1 Distribución en planta por PRODUCTOS1.1 Distribución en planta por PRODUCTOS
1.1 Distribución en planta por PRODUCTOS
 
Ejemplo de aplicación value stream mapping vsm
Ejemplo de aplicación value stream mapping vsmEjemplo de aplicación value stream mapping vsm
Ejemplo de aplicación value stream mapping vsm
 
Costos de produccion
Costos de produccionCostos de produccion
Costos de produccion
 
Estudio de Metodos y tiempos en el proceso de Extrusion de Tuberia Corrugada.pdf
Estudio de Metodos y tiempos en el proceso de Extrusion de Tuberia Corrugada.pdfEstudio de Metodos y tiempos en el proceso de Extrusion de Tuberia Corrugada.pdf
Estudio de Metodos y tiempos en el proceso de Extrusion de Tuberia Corrugada.pdf
 
Factor de maquinaria empresarial y útill
Factor de maquinaria empresarial y útillFactor de maquinaria empresarial y útill
Factor de maquinaria empresarial y útill
 
Factor_Maquinaria.ppt
Factor_Maquinaria.pptFactor_Maquinaria.ppt
Factor_Maquinaria.ppt
 
OEE El Camino para reducir costos indicador de produccion
OEE El Camino para reducir costos indicador de produccionOEE El Camino para reducir costos indicador de produccion
OEE El Camino para reducir costos indicador de produccion
 
PRESENTACION PROYECTO MANTENIMIENTO1.ppt
PRESENTACION PROYECTO MANTENIMIENTO1.pptPRESENTACION PROYECTO MANTENIMIENTO1.ppt
PRESENTACION PROYECTO MANTENIMIENTO1.ppt
 
Kanban. Su aplicación en la empresa.
Kanban. Su aplicación en la empresa.Kanban. Su aplicación en la empresa.
Kanban. Su aplicación en la empresa.
 
TRABAJO FINAL BOMBA A02Q.docx
TRABAJO FINAL BOMBA A02Q.docxTRABAJO FINAL BOMBA A02Q.docx
TRABAJO FINAL BOMBA A02Q.docx
 
2007 10 condestable ppt(1)
2007 10 condestable ppt(1)2007 10 condestable ppt(1)
2007 10 condestable ppt(1)
 
Ppt análisis de productividad de producción, transporte y colocación de afir...
Ppt  análisis de productividad de producción, transporte y colocación de afir...Ppt  análisis de productividad de producción, transporte y colocación de afir...
Ppt análisis de productividad de producción, transporte y colocación de afir...
 
01-Distribución Planta SLP.pptx
01-Distribución Planta SLP.pptx01-Distribución Planta SLP.pptx
01-Distribución Planta SLP.pptx
 
INSTALACION DE TEE.pptx
INSTALACION DE TEE.pptxINSTALACION DE TEE.pptx
INSTALACION DE TEE.pptx
 
Portafolio de Diseño UCAB 2013 (pdf)
Portafolio de Diseño UCAB 2013 (pdf)Portafolio de Diseño UCAB 2013 (pdf)
Portafolio de Diseño UCAB 2013 (pdf)
 
REEENCAUCHADO DE NEUMATICOS
REEENCAUCHADO DE NEUMATICOSREEENCAUCHADO DE NEUMATICOS
REEENCAUCHADO DE NEUMATICOS
 
Plan de contigencia emisiones (1)
Plan de contigencia emisiones (1)Plan de contigencia emisiones (1)
Plan de contigencia emisiones (1)
 

Último

DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptELENA GALLARDO PAÚLS
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdfBaker Publishing Company
 
codigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karinacodigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karinavergarakarina022
 
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuacortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuaDANNYISAACCARVAJALGA
 
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleIntroducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleJonathanCovena1
 
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzel CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzprofefilete
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfMaryRotonda1
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.amayarogel
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.José Luis Palma
 
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxzulyvero07
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
GLOSAS Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
GLOSAS  Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docxGLOSAS  Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
GLOSAS Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docxAleParedes11
 
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARONARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFAROJosé Luis Palma
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptxFelicitasAsuncionDia
 
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptxSINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptxlclcarmen
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADauxsoporte
 

Último (20)

DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
 
codigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karinacodigos HTML para blogs y paginas web Karina
codigos HTML para blogs y paginas web Karina
 
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuacortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
 
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdfSesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
 
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleIntroducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
 
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzel CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
 
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdfLa Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
 
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptxPower Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
 
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 4to Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
GLOSAS Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
GLOSAS  Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docxGLOSAS  Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
GLOSAS Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
 
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARONARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
 
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptxSINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 2023-2024.pptx
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 

Volumen de produccion linea cpas

  • 2. PLANTA DE INYECCION TACONES JEFE DE INYECCION:ALEXANDER CASTAÑO CEPAS
  • 3. DISTRIBUCION EN PLANTA AREA INYECCION TACONES Y CEPAS
  • 4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ÁREA DE TACONES Y CEPAS INICIO Clasificación De Órdenes De Pedidos Programación De La Producción Orden de producción Solicitud y alistamiento de materia prima e insumos Requisición de materiales Traslado de materia prima Alistamiento de máquinas y moldes Inyección Informes de producción Enfriamiento Pulido Recuperación y/o disposición final de materia prima no conforme NO Conformidad del producto SI Informe de empaque Empaque Lista de Informe de reproceso/desperdi empaque Facturación de pedidos Factura de venta Producto terminado Remisión Despacho FIN
  • 5. CAPACIDAD DE PRODUCCION AREA DE CEPAS CAPACIDAD DE PRODUCCION NORMAL = AREA CEPAS= 8910 810 nunero de maquinas disponibles TIPO DE MAQUINAS MAQUINAS INYECTORAS nunero de maquinas disponibles NUMERO DE MAQUINAS NUMERO DE DISPONIBLE CAVIDADES 11 maquinas 2 CAVIDADES NUMERO TIPO DE DE NUMERO DE MAQUINAS MAQUINAS CAVIDADES MAQUINAS INYECTORAS 11 maquinas2 CAVIDADES TOTAL MAQUINAS= 11 TOTAL MAQUINAS= 11 CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MAQUINA TIEMPO DISPONIBLE DE MAQUINA 24 HORAS CICLO PROMEDIO 72 segundos CAPACIDAD DE PRODUCCION NORMAL =675 AREA CEPAS= 7425 PROMEDIO CAMBIOS DE MOLDE POR MAQUINA 12 CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MAQUINA TIEMPO ESTANDAR PIEZAS CAMBIO DE REPROCESO INYECTADAS MOLDE X MAQUINA BUENAS 30 MINUTOS 25% 810 PARES Tiempo programado: 24 horas x 3600 seg /hora = 86400 seg Ciclo : 55 seg Pares x ciclo : 1 pares Maquinas : 11 capacidad=((tiempo progamado-tiempo de paradas)/(ciclo de la maquina) x1par)x n.de maquina =numero pares/dia TIEMPO DISPONIBLE DE MAQUINA TIEMPO PROMEDIO ESTANDAR REPROC CAMBIOS DE CAMBIO DE ESO X PIEZAS CICLO MOLDE POR MOLDE MAQUI INYETADAS PROMEDIO MAQUINA NA BUENAS 24 HORAS 72 segundos 18 30 MINUTOS 35% 675 PARES Tiempo programado: 24 horas x 3600 seg /hora = 86400 seg Ciclo : 72 seg Pares x ciclo : 1 pares Maquinas : 11 capacidad=((tiempo progamado-tiempo de paradas)/(ciclo de la maquina) x1par)x n.de maquina =numero pares/dia
  • 6. INDICADORES DE GESTION VIGENTES AREA CEPAS Fecha 23/10/2013 Fuera Dentro Cantidad % Cantidad % 12 21% 46 79% Total 58 N.DE ORDENSES <10 DIAS/TOTAL ORDENES Cuenta de Pedido RETENIDO CARTERA 6 INEFICIENCIA EN PROGRAMACION 5 ANULADO 1 Total general 12 Etiquetas de fila % 50% 42% 8% 100% Suma de Pedido RETENIDO CARTERA 1947 INEFICIENCIA EN PROGRAMACION 726 ANULADO 16 Total general 2689 Etiquetas de fila % 72% 27% 1% 100%
  • 7. INDICADORES DE GESTION VIGENTES AREA CEPAS OBJETIVO: Controlar y mejorar la productividad en las maquinas de producción. PROCESO: Transformación FRECUENCIA: Diaria/reporte Mensual MÉTODO Tiempo productivo DE maq. Mes. / Tiempo CALCULO programado maq. Mes. UNIDAD Productividad RESPONSABLE: Jefe de producción AÑO DE SEGUIMIENTO: 2013 INFORMACIÓN META Tiempo productivo: Cantidad de ciclos conformes x tiempo de ciclo. Tiempo programado: tiempo planeado de produccion por maquina. MES OCTUBRE
  • 8.
  • 9. INDICADORES DE GESTION PROYECTADOS AREA CEPAS OEE
  • 10. PROYECTOS VIGENTES Los proyectos en los cuales se está trabajando en estos momentos en el área de cepas son: Automatización en la inyección de cepas este proyecto consta de tres partes fundamentales que son: cargador de tubo: nos permitirá remplazar el operario encargado de introducir los tubo metálicos en el molde de cepas, por un mecanismo que realiza la misma función
  • 11. Bandas transportadoras: nos permitirán la extracción de la pieza inyectada, la cual es sumergida en agua para cumplir con un proceso de estabilización de producto para su posterior revisión y empaque
  • 12. Moldes de inyección sin vela o sin espigo: es una parte de proyecto que nos permitirá quitar la actividad de arrancar con un cortafríos los espigos de las cepas, ya que dicha actividad es desempeñada por el mismo operario
  • 13. EJ: SIN CARGADOR DE TUBO numero de maquinas =6 Personal necesario por tuno: lideres = 1 empacadoras = 1 tuberos = 3 total personal = 5
  • 14. EJ:CON CARGADOR DE TUBO numero de maquinas =6 personal necesario por tuno: lideres =1 empacadoras Ayudantes =1 =1 total personal =3
  • 15. STATUS DE FABRICACIÓN DE 8 CARGADORES DE TUBO ACTIVIDADES DISEÑO FABRICASION DEL PRIMER CARGADOR PRUEBAS AJUSTES APROBACION FABRICACION DEL SEGUNDO CARGADOR PRUEBAS AJUSTES APROBACION FABRICACION DEL TERCER CARGADOR PRUEBAS AJUSTES APROBACION FABRICACION DEL CUARTO CARGADOR PRUEBAS AJUSTES APROBACION FABRICACION DEL QUINTO CARGADOR PRUEBAS AJUSTES APROBACION FABRICACION DEL SEXTO CARGADOR PRUEBAS AJUSTES APROBACION FABRICACION DEL SEPTIMO CARGADOR PRUEBAS AJUSTES APROBACION FABRICACION DEL OCTAVO CARGADOR PRUEBAS AJUSTES APROBACION ESTADO POR ACTIVIDAD CRONOGRAMA 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0% 15 DE NOVIEMBRE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  • 16. PROYECTOS FUTUROS AUTOMATIZACION DEL AREA DE TAPAS En el área de tapas se inició un proceso de automatización el cual consta de una plantillas para el cargue de pines en los moldes de tapas, lo cual nos permitió ampliar la capacidad maquina agregando un platillero en el proceso El proyecto a futuro es automatizar el cargue de las plantillas por medio de un cargador de pines
  • 17. PRINCIPALES LOGROS O MEJORAS DE AREA DE CEPAS el principal logro que hemos tenido en el área de cepas en el 2013 es: fabricación y aprobación del primer cargador de tubo en área de cepas, lo cual es una gran inicio en el camino hacia la automatización de área de inyección de cepas
  • 18. ASPECTOS CRITICOS DE AREA DE CEPAS Los aspectos críticos del are son: el reproceso la calidad de empaque
  • 19. PRICIPALES DESAFIOS El principal desafío del área de inyección es: la automatización de los procesos de inyección y empaque en el área de cepas
  • 21. CAPACIDAD DE PRODUCCION NORMAL CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MAQUINA NORMAL = AREA TACONES= 1803 DOCENAS 200 DOCENAS CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MAQUINA ANORMAL = AREA TACONES= 1539 DOCENAS C nunero de maquinas disponibles CAMBIO DE BOQUILLA E P R O D U C C 171 DOCENAS I O N A N O R M A L PROMEDIO PROMEDIO CAMBIOS DE CAMBIOS DE MOLDES MATERIAL 3 CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MAQUINA PROMEDIO PROMEDIO REPROCESO TIEMPO NUMERO CAMBIOS CAMBIOS X MAQUINA PRODUCTIVO DE CICLO DE TUBO DE DE INYETADOS BOQUILLA MAQUINA BUENOS 1 1 S 3 25% 1265 1202 TIEMPO ESTANDAR CAMBIO DE : 30 MINUTOS 45 MINUTOS CAMBIO DE MOLDE CAMBIO DE TUBO CAMBIO DE MATERIAL D TOTAL MAQUINAS= 9 CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MAQUINA 55 segundos A D NUMERO DE MAQUINAS NUMERO DE TIPO DE MAQUINAS DISPONIBLES CAVIDADES MAQUINAS INYECTORAS 9 2-3-4 TOTAL MAQUINAS= 9 24 HORAS I D nunero de maquinas disponibles NUMERO DE MAQUINAS NUMERO DE TIPO DE MAQUINAS DISPONIBLES CAVIDADES MAQUINAS INYECTORAS 9 2-3-4 TIEMPO DISPONIBLE DE CICLO MAQUINA PROMEDIO A P A C TIEMPO DISPONIBLE DE CICLO MAQUINA PROMEDIO 55 segundos 24 HORAS PROMEDIO PROMEDIO CAMBIOS DE CAMBIOS DE MOLDES MATERIAL 8 PROMEDIO PROMEDIO REPROCESO TIEMPO NUMERO CAMBIOS CAMBIOS X MAQUINA PRODUCTIVO DE CICLO DE TUBO DE DE INYETADOS BOQUILLA MAQUINA BUENOS 1 3 S 1 30% 1080 1026 TIEMPO ESTANDAR CAMBIO DE : 30 MINUTOS 45 MINUTOS 40 MINUTOS CAMBIO DE MOLDE CAMBIO DE TUBO CAMBIO DE MATERIAL 40 MINUTOS 35 MINUTOS CAMBIO DE BOQUILLA 35 MINUTOS Tiempo programado: 24 horas x 3600 seg /hora = 86400 seg Ciclo : 55 seg unidades x ciclo : 4 unidades Maquinas : 11 capacidad=((tiempo progamado-tiempo de paradas)/(ciclo de la maquina) x N.de cavidades)x n.de maquina =numero pares/dia Tiempo programado: 24 horas x 3600 seg /hora = 86400 seg Ciclo : 55 seg unidades x ciclo : 4 unidades Maquinas : 11 capacidad=((tiempo progamado-tiempo de paradas)/(ciclo de la maquina) x N.de cavidades)x n.de maquina =numero pares/dia
  • 22. INDICADOR DE GESTIÓN Fecha código versión PRODUCTIVIDAD MAQUINAS TACÓN 1 OBJETIVO: Controlar y mejorar la productividad en las maquinas de producción. PROCESO: Transformación RESPONSABLE: Jefe de producción FRECUENCIA: Diaria/reporte Mensual AÑO DE SEGUIMIENTO: 2013 MÉTODO DE CALCULO Nº Docenas mes por maq./horas de producción mes por maquina. INFORMACIÓN UNIDAD productividad META Las Docenas producidos se clasifican por maquinas. AREA Tacones PRODUCTIVIDAD DIARIA 120% Docenas * Hora 100% 96% 103% 87% 82% 80% 66% 71% 76% 59% 60% 54% 58% 58% 62% 62% 72% 67% 83% 71% 64% 75% 70% 69% 40% 20% 0% 1 2 3 4 5 6 7 Productividad Area 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Limite Central [STDN] = 10 Dcs./Hr. Lineal (Productividad Area) PRODUCTIVIDAD POR MAQUINAS 140% Docenas * Hora 120% 100% 82% 81% 80% 57% 60% 46% 74% 71% 63% 71% 60% 53% 50% 40% 20% 0% 0% I 2 I 3 I 4 0% I 5 I 6 I 7 I 8 0% I 9 I 10 0% I 11 I 12 0% I 13 Octubre STD = 10 Dcs./Hr . I 14 0% I 17 I 18 I 21 I 22 I 23 AREA
  • 23. INDICADOR DE NIVEL DE SERVICIO AREA TACONES NACIONAL Fecha 23/10/2013 Fuera Dentro Cantidad % Cantidad % 176 48% 194 52% Total 370 Suma de Pedido Estado Total RETENIDO CARTERA 709 NO HAY MOLDE 170 INEFECIENCIA EN PROGRAMACION 2385 Total general 3264 22% 5% 73% 100%
  • 24. INDICADOR DE GESTIÓN Fecha código REPROCESO POR MAQUINA TACÓN versión 1 OBJETIVO: Controlar y disminuir el desperdicio generado por cada maquina. PROCESO: Transformación RESPONSABLE: Jefe de Inyeccion y Calidad. FRECUENCIA: Diaria/reporte Mensual AÑO DE SEGUIMIENTO: 2013 MÉTODO DE CALCULO Kilos dereproceso maq. Mes/Nº Docenas producidas maq. Mes UNIDAD productividad INFORMACIÓN Es considerado reproceso todo material transformado no conforme desde inyección hasta empaque. AREA Tacones
  • 25. INDICADORES DE GESTION PROYECTADOS AREA CEPAS OEE
  • 26. PROYECTOS VIGENTES EL proyecto en el cuales estamos trabajando en el área de tacones es: mejora en la caída de piezas de las maquinas automáticas, esto nos permitirá una disminución de daños de moldes por aplastamiento de la pieza inyectada